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提高無紡布產(chǎn)品質量穩(wěn)定性的優(yōu)化操作

發(fā)布時間:2020-12-21所屬分類:管理論文瀏覽:1

摘 要: 摘要:根據(jù)聚丙烯裝置生產(chǎn)無紡布專用料的運行情況,分析影響無紡布產(chǎn)品質量的因素,優(yōu)化日常生產(chǎn)操作以穩(wěn)定和提高無紡布產(chǎn)品質量。 關鍵詞:聚丙烯;無紡布專用料;質量;穩(wěn)定性;操作 青島煉化20萬噸/年環(huán)管法聚丙烯裝置,采用國產(chǎn)化第二代環(huán)管聚丙烯工藝技術[1

  摘要:根據(jù)聚丙烯裝置生產(chǎn)無紡布專用料的運行情況,分析影響無紡布產(chǎn)品質量的因素,優(yōu)化日常生產(chǎn)操作以穩(wěn)定和提高無紡布產(chǎn)品質量。

  關鍵詞:聚丙烯;無紡布專用料;質量;穩(wěn)定性;操作

提高無紡布產(chǎn)品質量穩(wěn)定性的優(yōu)化操作

  青島煉化20萬噸/年環(huán)管法聚丙烯裝置,采用國產(chǎn)化第二代環(huán)管聚丙烯工藝技術[1]。使用固體過氧化物降解劑,可控流變(CRPP)方案生產(chǎn)無紡布專用樹脂牌號PPH-Y38Q。生產(chǎn)期間產(chǎn)品熔融指數(shù)波動較大,質量穩(wěn)定性差,且在轉產(chǎn)、生產(chǎn)過程中,擠壓造粒機易發(fā)生停機事故。本文就如何控制產(chǎn)品質量和提高產(chǎn)品質量穩(wěn)定性進行分析探討。

  1.概述

  聚丙烯專用纖維料的生產(chǎn)方法主要有過氧化物降解法(CRPP)和氫調法。本裝置生產(chǎn)采用過氧化物降解法,在生產(chǎn)扁絲料的基礎上,擠壓造粒階段添加過氧化物降解劑作為分子量調節(jié)劑,與高分子聚丙烯中的長鏈分子反應降解為短鏈,降低分子量的同時使聚丙烯的分子量分布變窄,得到高熔融指數(shù)、窄分子量分布的產(chǎn)品[2]。特點是避免了反應器軸流泵因高氫氣濃度造成的汽蝕,另外可避免擠壓造粒機組高熔融指數(shù)時的開機困難。但過氧化物可能會引起VOC增多,產(chǎn)品異味,黃色指數(shù)上升,且產(chǎn)品的熔融指數(shù)穩(wěn)定性較氫調法差。

  2.影響產(chǎn)品質量的因素

  2.1原料丙烯的質量

  本裝置原料丙烯為催化裂化氣體分餾而得。原料丙烯質量總體指標是符合工藝要求的,但個別雜質如硫、水含量的波動,在上游裝置開停工或生產(chǎn)波動時,會超出工藝要求。產(chǎn)生的后果除了造成生產(chǎn)波動、催化劑消耗偏高外,對聚丙烯產(chǎn)品的等規(guī)度、灰分等也會產(chǎn)生較大的影響。

  數(shù)據(jù)表明H2S含量對催化劑活性和等規(guī)度均有較大影響,4-5ppm的H2S即可使催化劑活性降至70%,等規(guī)度降至96%;20ppm的H2S即可使催化劑活性降至30%,等規(guī)度降至92%以下。

  原料中的CO2、H2O、H2S、O2等雜質,與烷基鋁發(fā)生反應,當有害雜質含量高,為了消除原料中有害雜質對催化劑的破壞作用,必須多加活化劑,結果會使產(chǎn)品中灰分有所增加。

  2.2降解劑加入量

  過氧化物固體改性顆粒,作為分子量調節(jié)劑,與高分子聚丙烯中的長鏈分子反應降解為短鏈,降低產(chǎn)品分子量的同時使分子量分布變窄。

  過氧化物的加入量是生產(chǎn)無紡布專用料PPH-Y38的關鍵,通過加入過氧化物,讓熔融指數(shù)在短時間內升至38g/10min。因此,過氧化物的加入量必須精確控制。一旦固體降解劑系統(tǒng)發(fā)生波動,過氧化物加入量過大,切粒機極易發(fā)生纏刀、墊刀、管線堵塞現(xiàn)象。降解劑的批次問題還可能會引起VOC增多,產(chǎn)品異味,黃色指數(shù)上升。

  2.3在線融指儀的偏差

  在線融指儀采用實時流變計進行熔融物測量。它是一種連續(xù)測量毛細管流變計,用于監(jiān)控并檢查在擠壓機內的熔融物。流變計可將測量的抽出熔融物回料到閉合回路的工藝流程中。回路容積流量疊加在際測量流量上,便可連續(xù)地向毛細管供應新的熔融物。

  正常生產(chǎn)中,參考在線融指儀指數(shù)變化,及時調整降解劑的加入量,以保證產(chǎn)品熔融指數(shù)的穩(wěn)定。但在線融指儀的顯示值與化驗分析結果存在偏差,尤其在轉產(chǎn)過程中,擠壓機內的物料融指發(fā)生變化,在線融指儀的分析值存在滯后,導致融指的偏差。經(jīng)常存在成品樣熔融指數(shù)低于在線融指儀顯示值,導致控制的偏差。

  2.4擠壓造粒系統(tǒng)的生產(chǎn)工況

  2.4.1 抽吸系統(tǒng)的調節(jié)

  擠壓造粒系統(tǒng)內的抽吸系統(tǒng)為集中抽吸系統(tǒng),它將下列各排放點的添加劑和PP粉料收集并過濾,將氣體排入大氣:

  (1)來自聚合物和各添加劑計量秤及M802尾氣;

  (2)來自各添加劑加料器Z801A/B/C/D/E/F的尾氣;

  (3)來自擠壓機進料斗Z802的尾氣。

  設該系統(tǒng)的目的在于避免因N2和粉末引起的工作區(qū)污染,但抽吸系統(tǒng)的抽吸量過大也會造成產(chǎn)品黃色指數(shù)的不合格。

  2.4.2轉產(chǎn)過程擠壓機停機

  2019年擠壓造粒機共停機14次。其中有11次發(fā)生在轉產(chǎn)、生產(chǎn)無紡布專用料PPH-Y38Q期間,包括轉產(chǎn)前的主動停車。在擠壓切粒機正常運行過程中的墊刀主要發(fā)生在牌號切換和降解劑大幅波動或失量時。分析原因是聚合物熔指在短時間內發(fā)生大的變化,造成擠壓機筒體內聚合物流速過快,導致短時間內不能保持充滿狀態(tài),從而使一部分模孔不能正常出料,切粒水沖入模孔,等到該部分模孔出料時,高溫的聚合物與水結合產(chǎn)生爆破現(xiàn)象,從而造成墊刀,進而使切粒機扭矩高而停車[3]。另外由于出料不穩(wěn)定,部分的模孔“凍住”堵塞,則造成剩余模孔出料速度快,也可能導致墊刀而切粒機扭矩升高停車。

  擠壓機頻繁開停車,不僅導致過渡料的增加,轉產(chǎn)過程也會導致產(chǎn)品融指的波動,產(chǎn)生拖尾料、大小粒等,不利于產(chǎn)品質量的穩(wěn)定[4]。

  3.提高產(chǎn)品質量的優(yōu)化操作

  隨著市場對聚丙烯需求的不斷增加,聚丙烯的生產(chǎn)規(guī)模也在不斷擴大,因此,通過優(yōu)化日常操作,來保證產(chǎn)品質量及其穩(wěn)定性,可以參考以下幾點:

  3.1丙烯原料的精制

  (1)選用合適的脫硫、脫砷劑,除了要考慮物料本身特點、活性、操作條件以及設備投資狀況等以外,還應在脫砷前,加強脫硫工序,以免原料丙烯中硫含量出現(xiàn)波動時造成脫砷能力的降低,進而造成砷含量超標,影響產(chǎn)品質量;

  (2)定期對裝置原料丙烯和精制丙烯進行采樣、化驗分析,保證各項指標在正常范圍內,并加強與化驗、氣分及罐區(qū)的溝通、協(xié)調,及時獲取氣分、罐區(qū)丙烯原料采用分析結果,便于裝置做出相應的監(jiān)控、調整;

  (3)加強工藝技術管理,加強職工的技術培訓,嚴格現(xiàn)場管理,杜絕違章操作,優(yōu)化工藝配方,當原料性質出現(xiàn)波動時,及時分析原因,調整操作,盡快恢復正常生產(chǎn),減少損失。

  3.2計量秤的優(yōu)化

  (1)轉產(chǎn)前清理過氧化物計量秤的過濾器,保證計量稱下料穩(wěn)定;

  (2)聯(lián)系儀表單位根據(jù)不同批次降解劑對計量稱進行靜態(tài)、動態(tài)標定,PID整定;

  (3)平衡造粒機系統(tǒng)氮封補氮量與抽吸系統(tǒng)排風量,維持系統(tǒng)微負壓,并且進、排風量不宜過大;

  (4)定期進行接地系統(tǒng)檢查,防止因接地電阻影響計量稱精準度,計量稱出料口采用柔軟性好的硅膠軟連接,避免計量稱受到上托或下拉的作用力;

  (5)更換更精準傳感器,增加濾波器。

  3.3在線融指儀的偏差校正

  (1)轉產(chǎn)無紡布PPH-Y38Q,及時切換在線熔指儀檔位,MFR 10-40g/10min;

  (2)采用中心值控制法,減少熔融指數(shù)范圍偏差;

  (3)轉產(chǎn)后,及時對粒料進行加樣化驗,對比化驗數(shù)據(jù),將在線熔指儀校正;

  (4)當出現(xiàn)數(shù)值偏差,及時聯(lián)系儀表人員對泵出入口壓力進行標定,修正參數(shù)。

  3.4擠壓機平穩(wěn)運行

  (1)轉產(chǎn)過程中對擠壓機參數(shù)不斷進行摸索調整。較生產(chǎn)低熔指產(chǎn)品時,適當降低筒體、模板及切粒水的溫度;調整節(jié)流閥,改善切粒機的混煉程度;并適當調高切粒機的切刀轉速,保證切粒質量;

  (2)在生產(chǎn)PPH-Y38Q牌號時,盡量提高擠壓機的生產(chǎn)負荷,提高主電機的扭矩及增加模板的沖模率;

  (3)操作人員應及時關注降解劑存量,在降解劑大幅波動或失量時應及時啟動備用降解劑加料,并及時提高切粒機轉速;

  (4)牌號切換期間要求操作人員進行現(xiàn)場監(jiān)控粒子情況,若擠壓機工況異常,及時進行參數(shù)調整。

  3.5優(yōu)化轉產(chǎn)方案

  現(xiàn)生產(chǎn)無紡布專用料以PPH-T03為基礎物料,H2作分子量調節(jié)劑,通過對稱加氫控制基礎粉料為窄分子量分布,參考數(shù)據(jù),建議可以從MI為6的對稱加氫均聚物切向PPH-Y38Q,減少MI的波動范圍。

  無紡布專用料要求質量穩(wěn)定性高,小批次排產(chǎn)的生產(chǎn)方式,不利于穩(wěn)定控制,不利于擠壓機組的長周期運行。優(yōu)化排產(chǎn)周期,將小批次的牌號、無紡布專用牌號合并生產(chǎn),或實行雙月合并產(chǎn),減少牌號轉產(chǎn)次數(shù),穩(wěn)定產(chǎn)品質量。

  相關期刊推薦:《化纖與紡織技術》(季刊)創(chuàng)刊于1972年,由廣東省化學纖維研究所主辦。本刊以促進學術和信息交流,為科研與生產(chǎn)服務為宗旨,主要報道國內外化學纖維、紡織、印染、服裝、非織造布等行業(yè)的科研成果、生產(chǎn)實踐、技術革新、設備改造、經(jīng)營管理、行業(yè)發(fā)展動向等方面的內容

  4.總結

  現(xiàn)裝置生產(chǎn)的無紡布已可以滿足下游企業(yè)需求。但是在日常操作中仍需繼續(xù)優(yōu)化操作,分析影響產(chǎn)品質量的因素,優(yōu)化各項指標,平穩(wěn)生產(chǎn),提高產(chǎn)品樹脂質量穩(wěn)定性,樹立品牌形象,從而提高企業(yè)的競爭力。——論文作者:劉瑩瑩

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